來(lái)源:http://www.chinabuilding.org 發布(bù)時間 : 2019-07-30
摘(zhāi)要:介紹某工業園(yuán)區汙水處理工程各工藝和設備的配(pèi)置(zhì)情況。該工程采(cǎi)用水解酸(suān)化-A/O工藝,顯著地提高了廢水的可生化性,降(jiàng)低了運行成本,出水達到GB18919-2002一級B標準(zhǔn)。
關鍵詞(cí):工業園區廢水;水解酸化;A/O生化
江蘇某工業園區以機械製造,電子類(lèi)行業為主。汙水經過(guò)初(chū)步處理後達(dá)到三級排放標準,然後排到工業園區汙水處理(lǐ)廠集中處理。該汙水處理廠處理廢水(shuǐ)中工業廢水占(zhàn)70%,生活汙水占30%。由於各個工(gōng)廠經過處理後排到汙水廠(chǎng)的汙水,可生化性已經很差,同(tóng)時考慮到脫(tuō)氮除磷,因此采用水解酸化-A/O工(gōng)藝為主體工藝。
1 汙水水質與水量(liàng)
廢(fèi)水水質情況見表1。經處理後出水達到GB18919-2002一級B標準,處理水量為:3萬t/d。
2 汙水處理工藝流程
工業(yè)園區汙水處理工藝流程如圖(tú)1所示。
3 主要構築物及其設計參數
3.1粗格柵和集水井
在進水渠上設有移動格柵(shān)除汙機,格柵前後設(shè)有閘板手動、電動(dòng)起閉機,方便格柵的檢修。粗格柵出渣采用活動運(yùn)渣小(xiǎo)車外運,汙水經粗格柵進入汙水提升泵房,提升泵房(fáng)集水池有(yǒu)效水深為2.5m。選用潛汙泵4台(3用1備(bèi)),流量Q=600m3/h,揚程H=14m,電機功率N=45kW,潛汙泵采用濕式安裝;格柵前後安裝壓差(chà)液位計,泵房集水池內安(ān)裝液(yè)位計,分別指示格柵前後水位置、集水池高位水位、開(kāi)泵水位和停泵(bèng)水位,以上儀表通過PLC按預定程序自控運(yùn)行,並將有關(guān)運行數據傳送到中控室;尺寸:23m×8m×9m;粗格柵水渠寬1.2m,長5.5m,共(gòng)3條,柵前水深1.0m,過柵流速(sù)0.76m/s;移動格柵除汙機,柵寬B=1000mm,柵隙e=20mm,安裝角度75°。
3.2細格(gé)柵和旋流沉砂池
細(xì)格柵及漩(xuán)流式沉砂(shā)池的設(shè)計規模為3萬t/d,設計(jì)采用旋轉式格(gé)柵(shān)除汙機(jī),格柵前(qián)後(hòu)設有閘板機手動、電動兩用起閉機。出渣采用螺旋輸送(sòng)器輸送到運泥車(chē)外運;細格(gé)柵安裝水渠寬1.0m,共3條。柵渣由螺旋壓榨機壓幹後外運。格柵前後設手動渠道閘門以便(biàn)於格柵檢修,沉砂(shā)池尺寸為Φφ準(zhǔn)2430m×3500m;共有3座,直徑(jìng)為3m。采用(yòng)氣提裝置除砂,依靠位於砂水分離間(jiān)內的鼓風機壓(yā)力氣(qì)提來工作,沉砂池內的沉砂吸出後,進入砂水分離器進行砂水分離,經分(fèn)離(lí)後的沉砂外運。格柵前後安裝壓差(chà)液位計,通過PLC按預定程序自控運行,並將有關運行數據傳送到中控(kòng)室。細格柵和沉砂池尺寸(cùn)27.5m×10.0m×5.8m;回轉格柵除汙機:柵寬(kuān)B=800mm,柵隙e=5mm,安裝角度75°。
3.3調節池
該項目主要接受的為工業汙水,進水的水質水(shuǐ)量變化比較大,必須(xū)設置調節池進行水量調節及其水質均和。調節池土建按照3萬t/d設計。池體尺寸54m×34.5m×5.8m,有效水深5.5m,數量1座;有效停留時(shí)間8h;泵:流量Q=417m3/h,揚程H=12m,電機功(gōng)率N=30kW,數量2台(1用1備);穿孔管空氣攪拌:鼓風機2台,Q=49.81m3/min,P=58.8kpa,N=75kW。
工業園區的(de)排水(shuǐ)比較(jiào)複雜(zá),變化大,調節池的設置可以調節進水的水質(zhì)水量,經過(guò)調節後汙水進入生化處理段,水(shuǐ)質達到一種相對穩定狀態,可以減少後續處理對生化係統的衝擊。
3.4水解(jiě)酸(suān)化池
水解酸化池的設計規模為1萬t/d,厭氧水解酸化池內設置新型彈性填料(liào)。充填率(lǜ)按照75%計算,負荷為1kgCOD/(m3.d);池體尺寸30m×28m×6.5m,有效水深(shēn)6m,數量3座,有效停留時間(jiān)12h。主要設(shè)備參數:液下攪拌機,電機功率(lǜ)15kW,數量24套;彈性(xìng)填料,材質(zhì)PVC,數量(liàng)11340m3。
該工業園區汙水廠接收的廢水(shuǐ)均為工廠經過(guò)處理後的接管標準(zhǔn)的廢水,可生化性很差,經(jīng)過水(shuǐ)解酸化處理後再去除(chú)部分COD同時可以提高其汙水的可生化性。水解酸化(huà)池采用新型填料,大大地提高了水解酸化的效果。
3.5A/O生(shēng)化池
經水解酸化處理後的汙水進入A/O生化池,生化反應為汙水處理的核心(xīn)構築物,生化反應池的設計規模為3萬t/d,汙泥負荷為0.5kgCOD/(kgMLSS.d),好氧段設置回流泵,回流量為200%。
池體尺(chǐ)寸34m×28m×4.5m,有效水深4.0m,數量3座(每座2格),有效停留時間9h;主要設備參數:曝氣(qì)器,服務麵積0.36m3/套,數量21000套;彈性填料(liào),材質PVC數量25500m3;回流泵,流(liú)量Q=800m3/h,揚程H=7m,電機功率N=30kW,數量6台;鼓風機,風量Q=87.6m3/min,壓力P=49kpa,功率N=90kW,數量5台(3用2備)。
經過水解酸化處理後的汙水可生(shēng)化性(xìng)已經大大提高,A/O工藝不僅僅有效地去除了汙水中的COD,同時增強了(le)其脫氮除磷的效果。A/O池采用的新型填料,大大地提(tí)高了汙水和微生物的接(jiē)觸麵積。汙水處理采(cǎi)用(yòng)內循環,省去了(le)汙泥回(huí)流工藝。二沉池可以直接作為混凝沉澱池,因此省去(qù)了混凝沉澱池部分(fèn)。這樣的(de)設計既減少了投資,又(yòu)減少了占地麵積。
3.6絮凝池、沉澱池
絮凝池的設計規模為3萬t/d,設計(jì)添加藥(yào)劑為PAC與PAM,池體尺寸(cùn)4.5m×4.5m×4.0m,有效水深7m,數量6座,有效停留(liú)時間20min。攪拌機:電機功率N=1.1kW,數量6台(tái)。
沉(chén)澱池設計規(guī)模為3萬t/d,負荷為0.68m3/(m2.h),池(chí)體尺寸Φ28m×4.0m,直池(chí)壁(bì)高4.0m,數量3座。全橋刮泥機:電機功率N=1.1kW。
3.7接觸氧(yǎng)化池
接觸(chù)池設(shè)計規模(mó)為3萬t/d,有效停留時間為30min。池體(tǐ)尺寸:18m×12m×4.2m,數量1座。
3.8汙泥脫水係統
設計規模為3萬t/d,汙泥(ní)池12m×10m×4.2m。帶式濃縮壓濾機:有效帶寬2000mm,處理(lǐ)能力為300~450kg/h,功率4.4kW,數量3套(2用1備)。
3.9加藥間及藥劑貯槽
設計規模為(wéi)3萬t/d,建築麵積L×B=12×30m2,加藥泵1流量Q=33L/min,揚程P=0.5Mpa,電機(jī)功率N=1.5kW,數量4台(3用1備);加藥泵2流量Q=45L/min,揚程P=0.3Mpa,電機功率(lǜ)N=1.5kW,數(shù)量8台(6用2備);二(èr)氧化氯發生器有效氯總(zǒng)量10000g/h,功(gōng)率N=5.0kW,數量(liàng)4套(tào)(3用1備)。
4 建設投(tóu)資和運行費(fèi)用
該項目的規模為3萬t/d,總投資3500萬元(yuán),單位運行成本為1.04元。
5 結論
(1)調(diào)節池的設計特點。該工程為工業廢水,水質水量變化很大,設置調節池可(kě)以調(diào)節進水的水質水量(liàng),經(jīng)過調節後汙水(shuǐ)進入生化處理段,水質達到一種相對穩定狀態,可以減少後續處理對生化係統的衝擊(jī)。
(2)水解酸化池的設計。該廢水的可生化性很差,水(shuǐ)解酸化池采(cǎi)用新型填料,加大了汙水和汙泥的接觸麵積。經(jīng)過(guò)水解(jiě)酸化處理後大大地提高了汙水的可生化性(xìng)。
(3)A/O生化反應(yīng)池的設計。本設計采用池內設置新型填料,內回(huí)流的汙水處理工藝,減少了汙泥回流環節,生(shēng)化出水後,二(èr)沉池直接作為了混凝沉澱(diàn)池。這樣的處理工藝既(jì)能保證汙水的生化處(chù)理回流汙泥,同時省掉了化學(xué)沉澱池部分,該設計大規模地降低了工程造價,同時(shí)也節省了占地麵積。
(4)自動化控製設計。通過對處理設備及其現場控製儀(yí)表的優化組合,提高了設備的(de)控製性能,大大地降低了運行(háng)成本(běn)。